检修不当造成的空压机主机故障
发布时间:2019-03-27 05:35:41 点击率: 507
简要描述了客户信息。螺杆空压机电机功率37kw。工作压力为1obar(1har.10pa)。排气量为5.6 m&39;/min。由于空气压缩机在检修后不久发生故障,所以我们在主、副转子径向间隙除以0.10 mm时,参考了我们的螺杆式压缩机压缩机压缩机室,微小偏差可能导致主、副转子刮伤或堵塞。37千瓦螺杆式压缩机解体重组后,转子卡住。再次拆卸压缩机时,发现转子与压缩室壁之间有明显的划痕。更严重的是吸入端的主转子轴和过油环的零件都是烧结的。
空气压缩机主机维修不当故障
检查发现,压缩机机体在吸入端的轴孔位置有一定的变形,造成。
安装在旋转孔内的油环零件歪斜,在机体的配合处用手接触油环零件时有明显的凹凸感,说明在压缩机解体过程中,机体上的轴孔造成油环与机体的同轴度差。零件和转子轴因变色而损坏。由于油环零件和转子材料为45钢,两个零件的摩擦加热导致烧结,从而导致转子卡住。大象。
A.12.4预防措施
为避免螺杆压缩机的划伤和卡滞,从压缩机制造中的设计、加工、装配等方面提出了有效的改进措施,有效地防止了压缩机划伤和转子卡滞的现象。
(1)设计。
1)在不影响压缩机及空压机各部件性能的前提下,增加各部件之间的间隙,如转子轴与油环之间的间隙约为0.08-0.01mm。
2)油环、转子材质不同,不易烧结。例如,油环是用青铜制造的,转子是用45钢制造的,铜和钢没有烧结。如果成本允许,油环可由巴氏合金制成。
要求。
(2)制造。采用精密加工设备,严格保证零件尺寸。
(3)装配。
1)使用装配工装确保装配精度。
2)组装后,应对零部件进行整体检查,以检查其是否符合设计要求。
3)尽量减少空压机零件,尤其是转子的拆卸,否则会影响零件的尺寸和装配要求。
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